山東省煙臺市開發(fā)區(qū)松花江路3-1號納飛博科技
13355351666
shandongnafiber@163.com
關(guān)注我們
節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本是所有紡織企業(yè)關(guān)注的焦點。靜電紡絲設(shè)備通過設(shè)計多針頭靜電紡和無針頭靜電紡裝置,在一定程度上提高了靜電紡絲的產(chǎn)率,但仍有很多問題亟待解決。目前我公司使用的靜電紡絲機清洗輥在生產(chǎn)過程中由一臺0.75 kw 電機驅(qū)動,可清洗生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的棉網(wǎng)反射,防止回頭擠壓傷道夫和圓筒針布,減少產(chǎn)品質(zhì)量危害的發(fā)生,對減少設(shè)備故障和設(shè)備維護費用起到一定作用。
節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本是所有紡織企業(yè)關(guān)注的焦點。目前我公司使用的靜電紡絲機清洗輥在生產(chǎn)過程中由一臺0.75 kw 電機驅(qū)動,可清洗生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的棉網(wǎng)反射,防止回頭擠壓傷道夫和圓筒針布,減少產(chǎn)品質(zhì)量危害的發(fā)生,對減少設(shè)備故障和設(shè)備維護費用起到一定作用。
但是在企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中可能存在具有一定的弊端,一是出現(xiàn)棉網(wǎng)斷頭,道夫停止后清潔輥仍然可以繼續(xù)教育工作,二是由于車工工作生活習慣,道夫停車后沒有得到及時將清潔輥電機及時關(guān)閉,清潔輥進行無效運轉(zhuǎn),三是清潔輥使用一個屬于輔助教學設(shè)備,但是我們?nèi)匀恍枰慌_電機帶動,造成能源資源浪費。
一、靜電紡絲機改造工程技術(shù)研究方案
通過改造調(diào)整,使用道夫電機的自轉(zhuǎn)帶動清潔輥轉(zhuǎn)動,達到減少清潔輥電機,節(jié)約電能的目的。調(diào)整方法是將清潔輥位置進行調(diào)整,將清潔輥帶皮帶輪的一側(cè)調(diào)整到道夫電機一側(cè),然后到修配車間車一個加長軸,(加長軸一端根據(jù)清潔輥軸直徑車出一個內(nèi)套并鉆眼套絲,安裝在清潔輥軸上用螺絲固定,另一端使用FA201更換下來的舊大壓輥固定),道夫電機軸皮帶輪上加裝一個直徑180MM的皮帶盤用螺絲進行固定,使用一根規(guī)格為1890 *30的平帶進行傳動,利用道夫電機轉(zhuǎn)動帶動清潔輥轉(zhuǎn)動,能起到有效對返花進行清潔的目的。
目前,公司每個分公司至少擁有40臺 fa201b 型靜電紡絲機、32臺清梳聯(lián)和72臺靜電紡絲機。
1.1主要設(shè)備選型:
1.2節(jié)能改造情況:
根據(jù)車間生產(chǎn)要求,不僅能滿足實際生產(chǎn)要求,而且節(jié)能效果十分明顯,節(jié)能達到100% 以上,現(xiàn)將改造效果如下: 以一臺0.75千瓦的梳棉清潔滾筒電機為例: 改造前: 工作電流為1.5 a,其功耗為:
P1=√3UICOSФ=1.732Ⅹ380Ⅹ1.5Ⅹ0.85≈0.84 KW·H
改造后: 取下清洗輥馬達,在滿足實際生產(chǎn)要求的情況下,不再使用清洗輥馬達驅(qū)動清洗輥,而是利用道夫馬達的動能慣性驅(qū)動清洗輥轉(zhuǎn)動。清洗輥所消耗的功率如下:
P1=√3UICOSФ=0 KW·H
通過進行對比,在滿足企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求的情況下,節(jié)電為100%,全年公司上班355天,每天24小時,電價為0.8元/度。