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LF為低原纖化天絲,介于G100和A100之間,纖維紡織企業(yè)特性可以較好,我公司通過近期在生產(chǎn)LF9.8tex紗時(shí),自絡(luò)接頭強(qiáng)力只能自己達(dá)到原紗強(qiáng)力的56.9%,低于其他公司80%的內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn),為此需要我們國家進(jìn)行了分析技術(shù)研究攻關(guān)。靜電紡絲機(jī)注意事項(xiàng): 由于本機(jī)器是研發(fā)的中試靜電紡絲機(jī),紡絲時(shí)間不應(yīng)超過 4 小時(shí);紡絲完畢后應(yīng)立即清 理紡絲機(jī)艙體,保持艙體內(nèi)整潔。
LF為低原纖化天絲,介于G100和A100之間,纖維紡織特性較好,我公司近期在生產(chǎn)LF9.8tex紗時(shí),自絡(luò)接頭強(qiáng)力只能達(dá)到原紗強(qiáng)力的56.9%,低于公司80%的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),為此我們進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)。
一、原因分析
對(duì) lf9.8 tex 紗的接頭質(zhì)量進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。結(jié)果表明,接頭部分比原紗略小,解捻不足,部分接頭的接頭部分較短。組織車間工作人員分析影響聯(lián)合質(zhì)量的因素,包括:
(1)捻接工藝設(shè)置不合理:退捻時(shí)間和捻接時(shí)間設(shè)置不當(dāng)、氣壓不足、捻接長(zhǎng)度短等。
?。?)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)工作不到位:大、小吸嘴堵塞;捻接器卡頓、剪刀不鋒利,張力器掛花等。
?。?)運(yùn)轉(zhuǎn)操作及清潔:找頭失誤多,紗頭未放入吸紗盤,大小吸嘴、捻接器、張力器、電清掛花等。
(4)其他: 筒紗成型不好,溫濕度控制不當(dāng),不宜先使用。
二、要因確認(rèn)
對(duì)影響LF9.8tex紗捻接強(qiáng)力的可能性因素逐一進(jìn)行排查,確認(rèn)的主要影響因素有:
?。?)捻接工藝進(jìn)行設(shè)置一些不合理:退捻時(shí)間偏短、加捻時(shí)間相對(duì)偏長(zhǎng);捻接長(zhǎng)度偏短、壓縮以及空氣環(huán)境壓力水平偏低(0.60-0.70Mpa)。
?。?)設(shè)備保養(yǎng)不到位:捻接器卡頓,剪刀不鋒利。
三、整改措施
(1)徹底清洗機(jī)器,優(yōu)化拼接工藝參數(shù),使用大型解捻管,解捻時(shí)間由0.5 s 調(diào)整為0.75 s,扭轉(zhuǎn)延遲時(shí)間由0.5 s 調(diào)整為0.68 s,扭轉(zhuǎn)時(shí)間由0.12 s 調(diào)整為0.07 s,扭轉(zhuǎn)時(shí)間由0.5 s 調(diào)整為0.07 s,拼接長(zhǎng)度由位置2改為位置4.5,壓縮空氣壓力由0.68 mpa 增加到0.80 mpa。
優(yōu)化捻接工藝后,接頭進(jìn)行平均一個(gè)強(qiáng)力由原來180.6cN提高到229cN,平均提高接頭具有強(qiáng)力由原來原紗強(qiáng)力的72.4%提高到92.5%,最低需要強(qiáng)力由原來116.7cN提高到180cN(見表1),捻接失誤發(fā)生率由公司原來是4.2%降低到1.4%,捻接頭的外觀設(shè)計(jì)質(zhì)量問題得到發(fā)展明顯可以改善(見圖1)。
圖1 捻接工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化教學(xué)效果
(2)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),重點(diǎn)清洗吸嘴尺寸、張緊裝置、檢查吸嘴尺寸位置、解捻管位置、剪刀鋒利度。